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混凝土外加劑使用事故原因分析以及預防措施

發(fā)布時間:2022-08-19人氣:242

 不同品牌外加劑的混用事故

  施工某工程廠房零層板,由于機械故障原因,供應過程中攪拌站更換生產(chǎn)線,但采用了兩個不同廠家的高性能減水劑,次日施工方反應混凝土凝結(jié)時間與施工順序顛倒,先施工部分尚未初凝,而后施工部分己無法收面,且后施工部分局部未凝,有泛白漿體。

  1.原因分析

  (1)由于在供應過程中更換生產(chǎn)線,但未能統(tǒng)一原材料,尤其是外加劑,導致混凝土凝結(jié)時間差異較大,無法正確判斷準確的收面時間,給工程外觀造成影響。

  (2)施工過程由于挪泵導致壓車現(xiàn)象,部分車次坍落度不能滿足施工要求,現(xiàn)場員采用泵送劑進行二次流化調(diào)整,摻量未能嚴格控制,且未能攪拌均勻,導致后施工部分局部未凝。

  2.預防措施:

  (1)不同外加劑廠家保坍及緩凝成份也不同,凝結(jié)時間差異相對萘系較大,這也是聚羧酸外加劑區(qū)別于萘系的特點之一。供應過程應保證原材料的穩(wěn)定性及一致性,有多家外加劑廠家供應時,性能指標最好能做到統(tǒng)一;

  (2)混凝土狀態(tài)不能滿足施工要求,需要二次流化調(diào)整時,宜采用單純的高效減水劑,避免引入過量緩凝成份,影響正常凝結(jié)時間,必須在攪拌充分均勻后,再放料施工。

  計量秤失控事故

  計量失控,減水劑摻量偏大,導致混凝土狀態(tài)異常。供應某房建工程C40混凝土過程中,施工單位反應澆筑后的混凝土跑漿嚴重,甚至無法振搗?,F(xiàn)場施工員對后續(xù)幾車放料觀察后,都存在同樣問題,退回站內(nèi)處理。根據(jù)現(xiàn)場反應,質(zhì)檢員站內(nèi)放料呈同樣狀態(tài),推斷是外加劑超摻。數(shù)月后,攪拌樓做防火改造,晚上生產(chǎn)時,再次發(fā)生類似情況,質(zhì)檢員將摻量由正常使用1.5%降至0.9%仍無法保證出機狀態(tài)。

  1.原因分析:

  (1)第一次由于外加劑計量秤傳感器老化,敏感度變的遲鈍,導致外加劑計量增加,從而影響了混凝土狀態(tài)的異常。

  (2)第二次事故則由于攪拌樓外墻板改造過程中,無擋風保護,當晚間生產(chǎn)時起風,外加劑秤有輕微搖擺進而導致計量失控。

  聚羧酸系與萘系外加劑在混凝土攪拌過程中的區(qū)別在于,當萘系外加劑超摻時,攪拌機電流表顯示值明顯偏小,出機混凝土則表現(xiàn)近離析;而聚羧酸系外加劑超摻時,攪拌機電流表表現(xiàn)則不太明顯,出機混凝土拌合物狀態(tài)也正常,但觀察1-2分鐘后,就會出現(xiàn)明顯跑漿及抓底狀態(tài)。

  2.預防措施:

  (1)由于聚羧外加劑減水率較高,必須保證計量精度,因此有必要增加計量秤的自檢頻率,根據(jù)產(chǎn)量定期更換計量秤傳感器。

  (2)加強聚羧酸外加劑技術(shù)儲備及針對性的學習,積累生產(chǎn)經(jīng)驗,掌握外加劑方面的知識,做到靈活應用。

  高性能混凝土供應實例

  (一)避免兩種類型外加劑的混用

  2009年某公司在供應某市政工程時,由于同時供應的其它部位高性能混凝土(灌注樁、承臺、系梁等)采用萘系外加劑,在供應箱梁則采用聚羧酸外加劑配合比生產(chǎn),應將攪拌機、罐車徹底洗刷干凈。否則與殘留萘系減水劑混合后,將導致混凝土工作性能極差。初始采用聚羧酸供應時,出機混凝土坍落度均在210mm左右,但和易性及流動性差,到達施工現(xiàn)場后只有100mm~120mm,而且?guī)缀鯖]有流動性,振搗時振動棒拔出后孔洞不易彌合。

  1.原因分析:

  (1)攪拌機及罐車洗刷不徹底;

  (2)聚羧酸與萘系為兩種截然不同的外加劑,對比其性能不難發(fā)現(xiàn)萘系PH值在9.5左右,屬堿性,而聚羧酸外加劑PH值為5.5左右,屬弱酸性,易發(fā)生反應。

  2.預防措施:

  (1)將狀態(tài)異?;炷两导壸髋R建使用;

  (2)再次生產(chǎn)時,兩種外加劑嚴格分開使用,生產(chǎn)時固定生產(chǎn)線、固定攪拌運輸車及泵車,清洗干凈;

  (3)由于聚羧酸外加劑的弱酸性,與鐵制容器長期接觸會發(fā)生反應,影響其質(zhì)量,必須采用單獨的聚乙烯塑料罐盛裝,另需單獨的PVC管道和計量裝置;

  (4)若生產(chǎn)任務較為繁重時,為提高生產(chǎn)效率,全部采用萘系外加劑。

  (二)坍落度控制

  預制箱梁對于外觀的要求較高,因此,對于混凝土質(zhì)量的穩(wěn)定,尤其是坍落度的穩(wěn)定和均勻性,對于減少水紋、云斑、色差甚至孔洞、浮漿過厚等缺陷起到重要作用。

  1.原因分析:

  (1)聚羧酸外加劑摻量少、減水率高,生產(chǎn)時對用水量極為敏感。當用水量有波動,增減3~5kg時,坍落度變化顯著,輕微泌水或無擴展度。

  (2)計量有誤差,出現(xiàn)超摻情況,出機混凝土坍落度偏大,經(jīng)過攪拌合運輸,到施工現(xiàn)場時有輕微離析狀,檢測其基本性能時,有泌水及板結(jié)等現(xiàn)象。作為試驗用混凝土,澆筑時不易振搗,上部板結(jié)嚴重。拆模時有粘?,F(xiàn)象,試驗箱梁底部有明顯水紋,內(nèi)部側(cè)面則有蜂窩現(xiàn)象,外觀較差。

  2.預防措施:

  (1)增加骨料含水率的檢測頻次,保證生產(chǎn)用水量準確,針對砂子含水建議每個工作班或連續(xù)供應過程中每兩小時測一次,增加頻率,保障用水量的準確度;石子方面,最好是直接干篩。本站在供應前期,為保證石子質(zhì)量,采用水洗2~3遍,存放一周晾干,但在實際生產(chǎn)過程中,大堆石子外部干燥但內(nèi)部仍然較濕,且不同層面含水也不均勻,對坍落度的穩(wěn)定性影響較大。后改為直接干篩,效果較好;

  (2)不授予機操人員調(diào)整用水量權(quán)限;

  (3)延長攪拌時間,保證攪拌均勻性;

  (4)與外加劑廠家溝通協(xié)調(diào),將外加劑摻量由設計的1.2%提高至2.0%,減小相對誤差,降低計量敏感度;

  (5)升級生產(chǎn)控制系統(tǒng)的管理軟件,更換傳感器,保障計量精度。

  (三)澆筑施工控制

  華北地區(qū)夏季平均溫度超過25℃,最高氣溫超過38℃,白天供應混凝土坍落度損失較大,導致施工操作時間變短,影響施工效果,外觀差。

  1.原因分析:

  (1)氣溫高,砂石等集料經(jīng)暴曬后溫度更高,出機混凝土溫度達到30℃~35℃,加速了水化反應;

  (2)工人高溫作業(yè)影響施工效率,偶爾有箱梁混凝土澆筑收尾時,上部混凝土因失水過快,己無法振搗,造成蜂窩、麻面以及面層開裂等質(zhì)量問題。

  2.預防措施:

  (1)針對混凝土夏季施工特點和諸多不利因素,與施工方溝通后,調(diào)整夏季預制箱梁混凝土澆筑時間,于每天早晨6點前和下午8點鐘以后時段施工,以此控制混凝土溫度,保證質(zhì)量;

  (2)施工工藝的改進,在箱梁外模側(cè)面設置附著式振搗器,采用插入式振搗器與附著式振搗器相結(jié)合振搗方法,提高工作效率和振搗效果;

  (3)提高外加劑的調(diào)試頻率,考慮外加劑與水泥等主要膠凝材料及氣溫變化等因素的匹配,及時調(diào)整外加劑的配方,以滿足施工性能為標準。

  應用總結(jié)

  混凝土外加劑聚羧酸減水劑具有突出的優(yōu)勢和強大的生命力,但任何新生事物也都具有它的兩面性,它的優(yōu)點也是相對的,只有善于發(fā)揮它的優(yōu)勢,改進它的不足,正確認識應用它才能取得最大的效果。國內(nèi)聚羧酸系減水劑采用時間不長,它的作用機理大多數(shù)人還沒有完全掌握,對其的認識也需要一個過程,而且有關(guān)混凝土的知識不是來源于理論而是來自試驗,但這些試驗是在最基本的理論指導下進行的。本人認為今后合理使用聚羧酸系減水劑的技術(shù)主要就是本書介紹的混凝土預濕骨料技術(shù),該技術(shù)從理論基礎(chǔ)到實際應用提出了一套全新的思路,特別適合我們國家聚羧酸減水劑應用的實際。


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